淮北发电厂典型事故汇编(锅炉篇)之三


. 负荷突降汽包水位低2001年9月25日,运行中的#3机负荷突降,汽压升高。导致锅炉上水困难,被迫熄火停炉【事故经过】9月25日,15时34分#3炉汽压13.1MPa,汽温535℃,定压运行。电负荷突然由105MW降至40MW,主汽压力突升,汽包水位突降至—150mm,锅炉安全门动作。随即司炉按负荷突降处理,立即投油助燃,减少粉量和风量降低燃烧。处理过程中由于汽包压力高,尽管#4给水泵勺管已全开,还是无法实现向锅炉进水,司炉即联系汽机启动#5给水泵。15时40分汽包水位—300mm锅炉熄火。15时45分汽包水位正常,锅炉点火恢复,停运#5给水泵。【事故原因】1.负荷突降汽压升高,导致锅炉上水困难。
2.#4给水泵出力偏小,给水压力偏低,给锅炉上水带来一定的影响。
3.DCS改造后投运时间不长,值班人员操作不熟练,给水泵勺管调整速度慢,给水压力流量增加迟缓。
4.向空排汽及一、二级旁路开启较晚,投油降燃烧速度慢。
5.备用给水泵没有及时联系开启。【事故防范】1.加强技术培训,提高锅炉值班人员对事故的分析判断处理能力。
2.提高监盘质量,当发现负荷突降汽压升高,应及时开启向空排汽门及一、二级旁路。
3.司炉发现负荷突降应及时投油助燃,迅速减少燃料和风量调整燃烧,降低炉膛热负荷,减少炉水蒸发。
4.加强对相邻专业的了解,特别是给水泵出口压力、流量、除氧器水位对锅炉给水的影响。
5.发现汽包水位下降、给水泵勺管开度过大时,应及时联系启动备用给水泵。
6.尽快熟练掌握DCS系统的特性,增强高新技术条件下的操作及事故处理能力。
7.认真做好定期工作,确保备用给水泵在事故状态下好用。【同类事故】【案例】给水调门开度有误汽包水位低事故经过:1989年2月22日10时00分,#5机负荷180MW升至200MW,10时10分负荷升至190MW时,主汽流量620t/h,给水流量520t/h,表盘日本主给水调门开度指示在100%位置,汽包水位下降,即降负荷,同时投用国产主给水管路补水,因该主给水后电动门开不动,给水旁路后电动门也开不动,表盘电源指示灯不亮(无电源),致使汽包水位降至-200mm,联系电气降负荷至150MW,水位无回升,投油降负荷至110MW,10时20分汽包水位正常,负荷恢复150MW。10时45分国产主给水后电动门热工处理好开启。原因分析:(1)给水流量不足的原因是日本主给水调门表盘开度100%就地开度只有45%左右。(2)运行人员责任心不强,给水电动门电源无指示没有及时联系热工处理。(3)定期试验切换制度执行不力,没能及时发现上述缺陷。(4)设备健康水平差。(5)事故中降负荷、降燃烧不及时、不对应。预防措施:(1)及时到就地检查,手动调整操作。这样可及早发现事故根源,为处理赢得时间。
(2)认真进行运行分析,可以从给水调门前、后压差判断调门开度,与事故前进行对比分析。
(3)迅速降燃烧、降负荷使之与给水流量相对应。
(4)严格执行《二十五项反措》“认真执行设备定期切换试验制度,保证给水系统各设备处在良好的备用态”。
(5)增强主人公意识,认真执行巡回检查制度,发现缺陷及时联系处理。
(6)加强设备检修与维护,提高设备健康水平。