15:35分,机组负荷600MW,B、C、D、E、F磨煤机运行,15给煤机跳闸,首出原因TRIP,15:36启动11磨煤机,手动停止15磨煤机,运行正常。
15:51:26,14磨煤机跳闸,首出原因一次风流量低,立即投入E、F层部分油枪,15:53:22,16磨煤机跳闸,首出原因一次风流量低,12一次风机发喘振信号,立即投入D、E、F层全部油枪,解除两台一次风机动叶自动,手动调整平衡,将机组控制方式切换为TF方式,将前墙煤量降至174T/H,最低至155T/H。
16:00,启动16制粉系统,煤量指令为0,就地检查煤量在最大,出口温度迅速降低,采用间断运行给煤机方式维持16磨煤机运行,16:10热工人员处理好。
16:17启动15制粉系统,煤量指令为0,就地检查给煤机断煤,就地疏松后正常。退出D、E、F层全部油枪。16:25投入机组CCS控制方式,16:40投入机组AGC控制方式。
通过曲线及事件查询来看,14、16磨煤机以及15给煤机跳闸前均存在煤量反馈变为0的现象,15给煤机跳闸原因热工人员分析为给煤机转差大于100r,而14、16磨煤机跳闸为热风调节挡板关闭引起。以16磨煤机为例:16给煤机煤量反馈变为0后,由于指令/反馈偏差大,导致就地给煤机实际煤量加到最大68T/H,电流由65A增加至76A,另外热风挡板在自动方式,其开度是煤量反馈的函数,所以反馈变为0后热风挡板持续关小最后引起磨煤机入口一次风流量低跳闸。