2号炉炉膛负压突然冒正原因分析


一、事件经过及现象:
2007年2月16日18:18,2号机组负荷从600MW降至580MW时,2号炉炉膛负压突然变正,+911PA,炉膛正压报警,22引风机电流从359A突降为239A,21引风机电流从352A突升为504A,申请网调降负荷,紧停21磨,进行事故处理。
事故前工况:
18:16:30,2号机组负荷600MW,21引风机静叶开度81%、电流348.48A,22引风机静叶开度86%、电流354A,炉膛负压-17PA ;
18:16:58,2号机组负荷595MW,21引风机静叶开度86%、电流376A,22引风机静叶开度90%、电流339A,炉膛负压+19PA;
18:17:39,2号机组负荷587MW,21引风机静叶开度85%、电流352A,22引风机静叶开度90%、电流359A,炉膛负压+85PA)
二、原因分析:
1、空预器积灰严重影响引风机出力
由于2号炉空予积灰严重,造成烟气侧阻力增大,使2号炉两台引风机超出力运行,而相对应的烟气流量反而减小,在负荷600MW时21/22引静叶开度达到86/90%,而在正常状态下,两台引风机出力相当,21/22引静叶开度为55-58%,电流为275A左右。由于两台引风机性能存在差异,在负荷580-600MW时,22引风机易超工作区运行,进入失速、喘振区,22引风机突然失去出力,造成抢风,使炉膛负压突然冒正。
2、22引风机静叶执行机构可能存在问题
从2月7日、2月6日两次事件的过程及现象来看,22引风机静叶执行机构有可能存在问题。
3、空预器堵灰原因
1、燃油质量差,含石蜡成分多,粘性大,燃烧不充分
2、燃煤灰分含量大;
3、燃煤为高灰份煤,煤油混燃时及易板结在受热面上
4、1月29日2号炉热态恢复时,燃用劣质燃油14吨,又B2、B3等离子频繁断弧,25磨出口4号挡板、21磨4号出口挡板开不了影响启磨,延长了油抢运行时间,延长了煤、油混燃时间,使空予积灰严重。
5、虽然每次点火后都投入空予连续吹灰,但是由于辅气压力、温度偏低,使吹灰器效果不佳,蒸汽吹灰时不可避免地带有水份,使堵塞加速。
6、调试期间锅炉启动油枪点火后没有投入空予吹灰
7、调试期间在锅炉煤油混燃时没有投入空予吹灰
三、采取措施:
1、目前只有加强空予吹灰,投入空予连续吹灰
2、运行人员加强监视重要辅机参数
3、符合在550MW以上时,适当减小机组负荷升速率,避免风机过调
4、利用机组检修时间对空预吹灰器进行改造,采用爆炸式吹灰效果较好一些。
发电公司运行