步进式可编程微机调速器在花凉亭电站的应用


  步进式可编程微机调速器在花凉亭电站的应用
边勇 (安徽省安庆市花凉亭水电站 太湖县 246412)  
【文 摘】 步进式可编程微机调速器电气部分采用可编程控制器作控制主机,辅以智能控制单元作汉显单元与部分操作人机接口,可存储大量信息供操作与运行人员监控维护使用;机械部分采用直联型机械液压系统,由电液转换器、集成块和主配压阀等组成。此调速器投入电站运行后,累计开机94次,动作正确率达100%。【主题词】 水电站运行 水轮机调速系统 调速器 自动调节 计算机控制 应用1 概述  花凉亭水电站为混流式水轮机,原配用DT-100型电液调速器,自1981年投运以来,调速器存在电气元件老化和机械磨损等问题,已不能满足机组自动运行的要求。
1999年经调查研究,决定将DT型调速器更换为BWT-100型步进式可编程微机调速器,同年结合1号机组大修进行安装调试,于2000年元月10日投入运行。2 BWT-100型调速器结构和特点  1)电气部分。步进式可编程微机调速器电气部分采用日本三菱公司的A2A系列可编程控制器作控制主机,辅以智能控制单元FX-40DU作汉显单元与部分操作人机接口,可存储大量信息供操作与运行人员监控维护使用,整个系统可概括为PLC+智能显示+步进电机。  2)机械部分。该调速器机械部分采用直联型机械液压系统,具有结构简单,可靠性高的优点。电液转换采用步进电机为主的步进式螺纹伺服型结构,具有抗油污能力强、输出行程大、线性度好和不发卡的特点。油路采用集成块结构实现了柜内无明管,取消了局部反馈械杆,整个机械部分主要由电液转换器、集成块和主配压阀等组成。本调速器为机电合柜,整体结构紧凑且新颖。  3)可编程系统配制。其有电源模块A1S63P,CPU为A2ASCPU,输入模块为A1SX41(漏型),输出模块为A1SY41(漏型),模数、数模转换模块为A1S63ADA,通信模块为A1SJ71C24-R2。  可编程可采用手持式编程器直接编程,也可用计算机通过MEDOC软件包进行编程,编程方式直观、方便、简单易掌握,并可在线监视和在线修改程序或参数。 4)技术特点。  (1)系统结构简单,外围元件少,具有高可靠性和抗干扰能力;  (2)采用变参数PID调节规律,并具有转速、功率和开度等3种调节模式,可跟踪机组运行工况自动转换;  (3)具有水头跟踪、设定功能,自动改变调节参数、开机特性,并可确定最大开度实现机组优化运行;  (4)具有智能操作和显示,为运行人员提供直观的人机界面。既可远控,也可机旁利用汉显触模屏直接操作;  (5)具有较强的监视的自诊断功能,可识别各种异常状态并配有出错指示,设有导叶反馈断线和测频、功率反馈断线容错功能;  (6)完善的通信功能,可与电站微机监控系统联接,程序可在线和离线修改;

  (7)机械部分结构简单,准确高度、死区小。

3 安装和调试

  将原机械柜拆除安装新柜,重新配制进排油管。导叶反馈采用电气反馈为主,利用原接力器反馈杠杆供机械液压手动需要,整个机械部分仅此1根杠杆。导叶反馈电位器设两只,其中1只作备用,机频信号取自机端PT,网频信号取自母线PT。现场动、静态试验如下:
  (1)掉电、电源切换,手动、自动转换接力器行程变化均在1%以内;

  (2)调速系统静特点,bP=6%,转速死区iX=0.038%,非线性度ε=0.294% 。

  (3)最优参数,暂态转差系数bt=35%,缓冲时间常数Td=25s,微分时间常数Tn=0.2s。

  (4)自动状态空载稳定性(最大频率摆动)±0.16%。

  (5)甩35%负荷特性(受条件限制未进行甩100%负荷试验),调节时间19.5s ,转速最大上升值10%nr。 (6)空载扰动符合设计要求。 (7)频率信号消失、导叶反馈断线时接力器均无变化。

  (8)并网运行时,自动-手动切换,负荷基本不变。

  调节系统性能指标均达到或优于GB9652-88规定。

4 运行情况

  BWT-100型调速器自2000年元月10日投入运行,到3月底电站累计开机94次,
动作正确率达100%,未发生过误开机、过速和溜负荷等情况。

  BWT-100型调速器自投运以来,提高了电站机组自动化操作水平,改善了调节性
能。与其他机组调速器相比运行可靠性高,故障率明显下降;从调节品质看,灵敏度、准确度明显高。开机并网速度快,从开机至空载稳定所需时间缩短一半,有功调节准确、无超调现象。由于采用智能化显示简化了运行人员的操作过程,各种数据可直接读取;直联型液压系统的步进式电液转换器、集成化的结构和极强的抗污能力在运行中基本无需维护。特别是步进式可编程微机调速器结构上的简化带来的“傻瓜”效应,为较偏远山区中小型水电站调速器的检修维护困难解决了后顾之忧。