2000年9月30日#3炉乙引风机内部拉筋因焊接质量不良运行中振掉,风机叶片部分断裂,基础损坏严重,停机检修6天。
【事故经过】
9月30日,9时10分司炉发现#3炉乙引风机电流增大且晃动,即令值班员就地检查,运行人员发现乙引风机剧烈振动,立即就地拉脱事故开关停运乙引,司炉立即投油助燃降燃烧降负荷。风机停运后检查发现#3炉乙引风机基础振坏,轴承箱地脚螺栓振断,液偶等部件也有不同程度的损坏。经检修对该风机解体检查发现,叶片部分断裂。
【事故原因】
1.风机内部拉筋焊接质量不良运行中振脱,是造成这次事故的根本原因。
2.该风机大修后一直振动较大,没引起司炉高度重视。
3.检修人员对大修后设备运行状况跟踪检查及与运行联系配合不够,发现振动没有及时停机检查消除。
4.由于电除尘除尘效果差,#3炉乙引风机运行中积灰,导致振动加剧。
5.司炉监盘不够认真,没有及时在CRT上发现该风机电流变化,运行分析质量不高。
6.此时乙引风机在自动状态,负荷增加时风机电流的增加掩盖了司炉对乙引振动加剧的判断。
7.司炉对带病运行风机投自动的后果估计不足。对所属设备运行状况了解不够。
8.司炉对机组DCS改造后的监视调整性能熟悉程度不够。