发电厂典型事故-紧急停磨锅炉熄火

#4炉甲磨大瓦回油温度高,紧急停运时,三次风带粉突增,司炉降燃烧时调整不当,锅炉熄火。

【事故经过】

1992年8月19日16时15分,运行中的#4炉甲磨煤机大瓦回油温度上升至42℃(当时规定:磨回油温度42℃应紧急停止磨煤机运行),值班人员立即停止甲磨运行。由于急停磨煤机使三次风短时间携带大量煤粉进入炉膛,致使主汽压力由13.2Mpa突升至13.6Mpa。投入压力自动调节的六台中、上排给粉机转速同时从1000r/min下降至400r/min。司炉又手动将下排四台给粉机转速由450r/min下调至400r/min。此时,炉膛负压大幅度摆动,司炉立即开启燃油泵。当燃油压力刚升至1.1Mpa时,炉膛负压到头,样火板看不到火,司炉即按熄火处理。

【事故原因】

1.由于急停磨煤机,三次风短时间大量带粉,汽压突升,投自动的给粉机转速下调较多,使进入炉膛的燃料减少,使锅炉燃烧不稳。

2.司炉为遏制汽压上升,又调低了下排四台给粉机转速,使进入炉膛的煤粉进一步减少,加剧了燃烧不稳程度。

3.在三次风带粉量减少后,风量、粉量调整没跟上,使风煤配比短时间失调较多,使锅炉燃烧更加不稳。

4.司炉没有及时启动燃油泵助燃,使锅炉熄火成为可能。

5.司炉锅炉对热惯性对参数的影响程度掌握不够,实际工作经验不足。

6.一、二期燃油系统庞大,燃油建压慢,无法及时挽救锅炉灭火。

【事故防范】

1.遇到紧急停磨或制粉系统时,司炉应有充分的思想准备,应加强对炉膛负压、氧量、火焰情况的监视,做好三次风短时间大量带粉对燃烧影响的调整工作,必要时应解除压力自动手动调整燃烧。

2.降汽压及降负荷时,燃料及风量的调整幅度不应太大。在减少燃料量的同时,一定要注意减少风量,控制风煤配比在合适的范围,保持炉膛燃烧稳定。

3.遇有大幅度调整及出现燃烧不稳时,应及时投油助燃,防止锅炉熄火事故的发生。

4.下排给粉机转速应基本控制在不低于500r/min,以保证下层火焰着火稳定。

5.加强技术培训工作,提高值班人员的业务技术水平,防止类似事故的发生