工业风机水泵的节能潜力
于丽萍(辽宁省辽中县辽河化工厂 110200)
摘 要 我国风机、水泵总耗电量约2 500万亿kW·h,占总耗电量的25%。而风机综合利用率仅为40%,水泵为28%,同时这两类设备70%为变负荷运行,节能潜力很大,今后应在科学管理与经济运行方面下功夫。
关键词 风机 水泵 节能 潜力 经济运行
各种工业风机、水泵在冶金、机电、轻纺、石化、电力及各种工业锅炉中广泛应用。其用量也随工业发展成正比递增。据悉全国拥有各种工业水泵2 200万台,年耗电1 260亿kW·h。各种工业风机约500万台,年耗电为600亿kW·h。各种空压机、冷冻机约100万套。上述总电耗约为全国发电量的25%。那么按1998年1万亿kW·h的发电量计算,则约有2 500万亿kW·h电力被风机水泵消耗。为此在“九五”和2010年奋斗目标中,将工业风机,水泵的改造列入节能的重要内容。这也是实现国内生产总值平均增长率8%,解决3亿t~3.6亿t标煤缺口的有效途径。
“九五”是跨世纪的重要时期,是实现经济三步走的战略目标的决定性时期,也是我国经济增长方式转变的关键时期。节能和资源综合利用工作要继续坚持“资源开发与节约并举,把节约放在首位”的方针,以实现“两个转变”,建立“三个机制”为目标,由单纯管理向优化资源配置,提高能源利用率,大力推进技术进步,技术改造、采用新工艺、新技术、新型节能设备,以及不断提高人员素质等多元化方面发展,才能取得最大的节能效益。 1 概况 由于工业的日益发展,和各种形式产业群体的出现。各种工业用风机、水泵的用量骤增、在我国现拥有2 700余万台的工业水泵和风机中,由于设备更新力度尚低,不少老式低效率高耗能设备仍在运行,由此每年造成的电力浪费达200亿kW·h。其风机系统电能综合利用率仅为40.21%,各种泵类电能综合利用率为28.66%。低于导则规定的指标。
我国风机、水泵为量大面广的通用机械设备,70%是变负荷运行,在实际运行中由于生产工艺流程的需要,设计规范造型的要求等,工业风机、水泵大马拉小车的现象广为存在,再加之工业布局、宏观控制以及地方和乡镇企业的出现不规范操作运行,都是导致电能浪费的因素。如某钢铁厂的给水场有工业水泵400多台,其配套电机总容量达10.4×104kW·h。仅电费竟占该场成本的65%,,由此可见其中的潜力。
有报导称某省仅纺织工业,用于生产厂的大型空调风机为1 000多台,其电耗竟高达8 000万kW·h。由于该省属中温带内陆性气候,具有季节性温差大的特点。在不断探求季节温度规律的基础上,加强科学管理、调整班次,合理开机、适时保温等灵活措施后,即收到节电的好成绩。由此证明科学管理中蕴藏着可观的节能潜力。那么以目前全国2 700余万台的工业风机,水泵,年耗电2 000亿kW·h测算,则节电10%即可节电200亿kW·h。可折标煤850万t,炼钢12万t。
2 科学管理与经济运行
由于工业风机、水泵的用电量极大,为此加强科学管理、运用决策技术经济运行,不但是挖掘设备最大潜力,提高生产效益、节约能源的有效手段,也是强化企业管理的首要内容。因为科学管理是投入少,产出高的智能工程、隶属软件内涵,具有宏观指导性。远高于具体项目和机台设备更新改造之效益。电能平衡即将电能从输入—转换—传输—终端使用全过程,进行科学研究分析,较为准确的诊断企业电能合理利用程度,用定量的方法找出或判断节能点。如某工厂在电能平衡中得知风机系统的电能综合利用率仅有40.21%;泵类为28.66%,均低于国家标准。后经技术改造和科学合理运行后,使企业电能综合利用率提高8.4%,为此共节电100.98万kW·h。
还有某工厂从强化能源管理入手,采用经济运行先进技术,成立工厂节能委员会,开展同业务竞赛,从上到下形成三级节能网,在启动大设备时有效地避开早晚用电高峰,做到调荷节能用电,因而使原谷峰由10%提高至现平均98.8%,功率因数达0.99,仅此该厂就节电33万kW·h,节标煤8.5 t,使万元产值能耗比去年同期下降17%的良好成绩。
3 推广调速技术
据悉目前我国70%的工业风机、水泵为变量运行。但其中80%的设备可调速运行。另外20%可启停控制,故其节能潜力可观。而今工业风机、水泵又由电机拖动,而交流电机调速通常是采取变极对数、改变转差率和改变电机频率方法实现。而前二种方法则要更换原来异步电机,而变频调速则不改变原来鼠笼式异步电机,具有调速范围广、精度高、效率高等节能特点,在大功率电机中尤显突出。经实践一般可节能20%~30%以上。 如某煤油厂将12台风机改为变频调速后,以塔内液面控制输出信号调节电机转速,使节流阀、塔内液面、泵状进入科学良好合理的工位。其电机转速可在2 950 r/min至1 950 r/min内调节,电机功率由45 kW降至12 kW,并可使无功损耗大为降低,仅此该厂每年节电27万kW·h。
变频调速节能技术在某厂二台95 kW焦炉鼓冷系统中应用,不仅年节电率达67%,实现节电22.1万kW·h/a的明显成绩。且风机转速由980 r/min降至380 r/min的低速工况下运行,不但减少设备磨损而且有利于寿命的提高,更为可贵的是噪声由95 db降至87 db、改善了作业环境。
由于调速节电技术具有明显的效益,被列为国家重点技改推广项目,据悉某市仅1998年完成400台套计4 000 kW容量的电机调速节电改造后,预计可节电720万kW·h的好成绩。 4 采用新技术中的节能作用 风机在运行时的风量,风压往往都偏离额定工作点。为此除用高效风机外,更主要是改善风机的运行况状,提高整个网络系统的综合效率,对于变工况工作的风机,采用最经济最有效的调节手段使风机容量与外界负荷相配匹而节能。而风机进风口附加一套可旋转的流线型叶栅,通过电动或气动执行器控制风机叶轮前的叶栅角度,避免了直接进入后产生的冲击损失。由于叶栅角度的改变,使进口管道的截面积也相应改变,可实现风机电动机无载启动,还可将安装在风机出口处的调空阀门精减。经多个钢铁工厂实践,综合节能效果达22%。
根据叶片式风机,水泵的轴功率与其转速三次方成正比。其流量与转速一次方成正比的关系。故在变化流量而调低转速时,则轴功率大幅度的按转速三次方下降,与管道闸阀节流调节相比,与风机、水泵恒速运行相比一般可使额定功率下降20%~45%。将液力偶合器置于笼型电机与工作机械之间,通过改变导管开度来变化工作膛充液量而调节输出转速。在调节器控制下导管开度可无极变化,故使输出转速实现无极转动自控或运程电控。这一新技术在100 kW大功率机泵中应用效果更明显。
如某钢铁厂30 t转炉除尘用440 kW风机,其转速为3 000 r/min。而采用液力偶合器改造后,可保持吹氧炼钢时的原风机转速,非吹炼时则风机转速可降至600 r/min,仅此平均节电1.6 kW·h/t,那么全年就可实现节电70万kW·h。
还有无功就地补偿技术,对大功率电动机的节电有明显作用。经实践和计算一般可提高功率因数到0.95左右;综合设备增容5%~22%;提高端电压5%;导线截面减少20%;节电250 kW·h/kvar年。 5 磁性槽泥在电机改造中的应用 从所周知槽齿结构的电动机,其气隙尺寸是不均匀的,从而导致磁场分而也不均匀,而形成齿谐波,这种齿谐波而使电机运行中的附加损耗增加。又因有效气隙增加,使激磁无功功率增加,不但降低了电机的功率因数和效率,也增加电机的噪声和振动。
而采用CC材料填平槽口,使电机定子,转子表面趋于平滑,克服上述不足的新技术改造,在某化工总厂6 kV、440 kW泵用电机使用CC磁性改造后,取得电机有功损耗减少5.6 3 kW;年节电30 455 kW·h,折电费8 900元;降低电机空载定子电流2.5 A;使电机效率提高1.27%;电机温升降低9℃的明显成绩。几年来对102台30~45 kW和2台225 kW低压电机,6台300 kW~440 kW高压电机使用CC材料后节电69万kW·h。
综上所述,各种工业风机、水泵的节能潜力可观,途径多样。这里既有科学管理、经济运行、又有设备更新改造,采用推广应用新技术以及人员素质提高等软件内容。但只要依靠科学办事,增加科技投入,提高节能意识,在工业风机、水泵的节能课题上统筹安排,全面规划、合理科学应用,就一定会取得工业风机、水泵的高效、节能、安全运行,并能最大限度地挖掘其节能潜力,使我国风机、水泵的综合水平迈上新台阶。