摘要:采用混凝沉淀与SBR处理广东某造纸厂涂布废水,在水量为240 m3/d,进水CODCr ,BOD5 ,SS质量浓度分别为3212.30,1209.65,9844.56 mg/L,色度为3200倍时,经本工艺处理后,CODCr, BOD5,SS和色度总去除率分别为97.52 %,98.36 % ,99.57 %和99.38 %。
关键词:混凝沉淀 SBR 造纸 废水处理 广东某厂主要生产热敏记录纸、无碳复写纸等特种纸。在生产过程中,需要对纸张进行涂布处理,添加染料及助剂(淀粉、高岭土等),致使外排废水中含有染料及大量的悬浮物,水质混浊,可生化性一般。采用混凝沉淀与 SBR 法相结合的工艺,既可利用混凝沉淀法高效去除大部分悬浮物的优点,降低废水中助剂含量[1];又可利用SBR良好的耐冲击负荷能力,降低投资和运行费用,保证处理效果。
1 水质水量及尾水执行标准
1.1 水量及特点
排放水量约为240 m3/d,间歇排放,更换产品类型时排放设备清洗高浓度废水。
1.2 设计及排水水质
根据现场多次取样测试,设计水质如表1。
2 废水处理工艺设计
2.1 工艺流程
工艺流程见图1、图2。
图1 水处理工艺流程
图2 污泥处理工艺流程
2.2 主要构筑物、设备及参数说明
调节池:均衡水量水质,池底设穿孔管通过水压及压缩空气(悬浮物多时)搅拌,避免颗粒状物质的沉降。
调节池有效容积为80 m3,停留时间8 h。
缓冲调节池:暂存产品更换时排放的高浓度废水(CODCr质量浓度可达30000 mg/L),在正常情况下均流至调节池进入后续工序。
缓冲调节池有效容积为60 m3,停留时间6 h。
反应沉淀罐:在管混器中加入混凝沉淀剂PAC及PAM后,进入中心反应罐,溢流入沉淀区完成泥水分离。PAC投加量为300~560 mg/L;PAM投加量为10~35 mg/L。
反应沉淀罐为钢质结构,水力停留时间为2.5 h。
(4)水解酸化池:内设液下机械搅拌装置2套,使废水与污泥充分混合接触。同时,由于此类废水中碳、氮、磷营养比例不合理,需要人工投加磷酸氢二氨约15kg和尿素约30kg。
水解酸化池有效容积为150 m3,填料体积50 m3,停留时间15 h。
(5)SBR池:共设2池,排出比1/3~1/4,污泥质量浓度4000 mg/L。采用罗茨鼓风机-微孔曝气器供气,非限制曝气方式运行,单池1个处理周期为12 h,其中进水6 h,曝气10 h,沉淀1h,滗水1h。
(6)清水池:提供压滤机冲洗用水。
3 废水处理效果
本工程于2004年1月动工,2004年6月完成并开始工艺调试,2004年10月通过当地环保验收。其处理效果见表3。
从表3可知,废水经本系统处理后,其CODCr, BOD5,SS和色度总去除率分别为97.52 %,98.36 % ,99.57 %和99.38 %。
4 主要经济指标
本项目总投资为125万元,土建工程约为35万元(28 %),设备及安装约为75万元(60 %),其它约为15万元(12 %)。
系统自运行以来,核算出单位运行费用约为1.48元/m3(不含折旧,其中电费约0.96元/m3,药剂费约0.30元/m3,其它0.22元/m3)。
5 工程总结与体会
(1)混凝沉淀与SBR法较好解决了造纸涂布废水处理。此工艺不仅具有投资省,运行费用低,处理效率高、出水稳定、耐冲击、操作与维护方便等优点[2]。
(2)此工程水量、水质波动大,特别是周期性的产品更换时需要清洗设备,瞬时排放出的废水浓度较正常时高很多倍,设置缓冲调节池可以减少对生化系统造成的冲击,保证了系统的正常达标运行。
(3)此类废水中缺乏微生物的生长必需的营养元素,需按照m(C):m(N):m(P)约为100:5:1定期人工向废水中投加氮、磷等微生物代谢所需要的生长元素。
(4)污泥中以物化污泥为主,采用带浓缩功能的压滤机,絮凝剂投加量较少,有利于降低运行成本。